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正如前述,成功的风机流场数值模拟的前提是需要有一个好的气动力设计,确保风机所有流道中只发生小的分离。在计算时,还需要不断地分析流场、改变设计参数和改进工程设计,所以要求计算人员不仅熟悉复杂流动计算,还要有丰富的工程设计经验,这样的条件并不容易满足; 数值模拟结果和实验数据吻合也是不容易的,因为数值模拟结果对建模、网格、边界条件处理、湍流模式选取和数据处理等均很敏感。根据我们的经验,即使有了合适的商用或专用软件,按目前的计算条件在风机设计工况附近,数值预报风机的总体性能参数,如风量、全压、静压和效率可以和性能试验结果吻合很好,但需要有多次工程设计、数值模拟和样机试验的循环才能做到,这需要时间和钱财。 机是准备用来替代6-41离心风机,大家知道6-41的气动性能很好,自1987年研制成功以来,直到现在仍是当前国内市场上广泛流行的中压离心风机系列,作为替代的7-35,要求效率再提高2~3%,比噪声下降2~3dB,全压要提高。7-35风机的气动性能测试在沈鼓所进行,声功率测试在中科院声学所进行。 经查阅资料,1#、2#机组一次风机均已有一定的降噪、减振的措施,包括:一次风机安装了进口消声器,并采用顶部进风方式,空气由吸风口顶部四周水平吸入,气流平稳;为防止风机本体的振动和噪声传递,风机的进口变径管、进气管道、风机机体、扩压段及出口变径管之间都采用挠性连接即安装了柔性接管;叶轮后部的后导叶环也起到减少气流涡流的作用。 经现场查看,一次风机除了风机本体敷设有厚度150mm的岩棉保温吸声材料(外部用铝板装饰)外,其余风道外部都没有进行包敷。在风道近场人能感受到风道壁(4mm厚钢板,外部有加强筋)有明显的振动和强烈的噪声,用声级计在风道壁的近场可测得很高的噪声级[3] 。每台锅炉2台风机裸露部分风道面积共约1 000m2,成为向外辐射噪声的面声源。经测试分析,风机本体及其前后的进出口风道是产生噪声的主要部位[4] ,相比之下,电机的噪声较低,不是主要噪声源。 一次风机叶轮转速高、压力大,易形成流速高、动能大的涡流状气流,并产生强烈的压力脉动,若管道的刚度不够,容易产生与风机固有频率相同的共振频率,即会产生穿透力极强的高频噪声[5] 。对于截面较大且又是矩形的风道,每一侧的管壁相当于一个平面板壁,更易被激起振动而发声[6] 。因此管道向外辐射的噪声包含两部分,主要的噪声是风道内的气动噪声透过管壁向外辐射,还有一部分是管壁被激起振动导致的噪声。由于受到多种因素的影响,4mm钢板的管壁实际隔声量远低于理论隔声量
关于叶轮的平衡问题也同样重要,如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。知道了这些细节,在使用叶轮的时候也会产生很好的效果了。利用自然界的自然风速推动风机的涡轮旋转,及利用室内外空气对流的原理,将任何平行方向的空气流动,加速并转变为由下而上垂直的空气流动,以提高室内通风换气效果的一种装置。该风机不用电,无躁音,可长期运转。其根据空气自然规律和气流流动原理,合理化设置在屋面的顶部,能迅速排出室内的热气和污浊气体,改善室内环境。