FX400高耐磨旋流器入口流量与基本性能的关系研究
较现实的、有效的煤泥分选设备,主要有以下三种:螺旋分选机;煤泥重介质旋流器;各类浮选机和微泡浮选柱。一般来说,浮选入料上限为0 5mm,而实际有效分选上限只有0 3mm,若生产中出现跑粗,则会造成粗粒低灰精煤损失严重,尤其对无烟煤、氧化煤、含硫煤的分选效果更不理想,并且基建投资高、耗电量、耗药量大;螺旋分选机虽然无动力、无传动部件、维修量小,但是其分选精度较低,对煤质的适应性差,对入料的数量、质量要求
统网络。这时级旋流器用于澄清,而用浓缩旋流器来处理级旋流器的底流,然后用另一台澄清旋流器来处理浓缩旋流器的溢流,这样可取得很好的浓缩效果,但该系统的固相回收率不如图3所示系统网络的回收率高。4液-气分离用水力旋流器进行的液-气分离作业是指从液体中去除分散性气相。由于水力旋流器中液流内存在较强的旋转剪切力和中央低压空气柱,所以水力旋流器具有从液相中脱除分散气相的能力。旋流器用于
控制等方面进行了技术创新,取得了突破性的成就,为广泛推广应用重介质旋流器提供了坚实的技术支撑。重介质旋流器的选煤过程如图1所示。物料和悬浮液以一定压力沿切线方向给入旋流器,形成强大的旋流。其中一股沿着旋流器内壁形成一个向下的外螺旋流,另一股是围绕旋流器轴心形成一个向上的内螺旋流,由于内旋流具有负压而吸入空气,从旋流器轴向形成空气柱。入料中的轻产物随着内螺旋流向上,从溢流口排出;重产物随
FX400高耐磨旋流器入口流量与基本性能的关系研究流器压力和泵池液位两个变量的特点及其在生产控制中的重要性,探讨了泵池本身具有的自平衡能力,提出了泵池液位-旋流器压力选择控制算法。采用西门子硬件和软件构建控制系统,实现该控制策略的工业应用。实际应用结果表明,该方法对于稳定旋流器工作压力,保证生产安全进行,提高磨矿产品质量,起到了重要作用。旋流器分级是磨矿生产作业中的重要环节,其溢流矿浆即是进入浮选作业的原料。在旋流器分级作业中
果生产中旋流器操作条件不稳定,则应另用旋流器进行高线分析。用旋流器进行颗粒粒度分析的另一典型实例是旋流水析粒度分析器,该分析器由若干个(4~6个)同直径(75mm)的水力旋流器组成,旋流器倒置安装,前一级旋流器的溢流作为下一级旋流器的进料(即在溢流上串联),每个旋流器锥顶底流口处均有一个贮砂盒。各旋流器直径相同,但其进出口直径则沿流动方向依次减小,以便得到依次减小的分离粒度。由于水力旋流器倒置安
心轴线平行于进口方向和垂直于进口方向两个剖面上轴向速度的分布作于图4中。其中a图为微彩色指标m/s;b图为平行进口方向剖面上轴向速度的分布图;c图为平行进口方向剖面上轴向速度分布的百分等值线图;d图为垂直进口方向剖面上轴向速度的分布图;e为垂直进口方向剖面上轴向速度分布的百分等值线图。从图中可以发现,在溢流管的进口中心有一个轴向速度极值点,通过计算得出该极大值为7.69m/s。从等值线分布可以
水力旋流器由于结构简单、易于安装和操作、处理能力大及对环境的适应性强等突出优点,在污水处理等方面应用效果非常明显,并在石油石化领域获得广泛的应用,愈来愈引起国内外的普遍重视。但是,旋流器的旋流分离过程是以能量的消耗为代价的,研究资料证明旋流器分离精度的提高和降低能耗在一定的程度上具有一致性。笔者在切入式水力旋流器基础上,提出一种新的入口结构形式,本文采用<50mm旋流器对两种入口结构的液固
表面张力,使水煤浆的流动性和流变性有所改善。摘要为了探寻导叶式液-液旋流器内部流场的流动规律,针对旋流器内部流场的分布特性,借助激光多普勒测速技术(LDV)对其柱锥段内部流场进行了测试分析,发现导叶式液-液旋流器内切向速度存在/双峰0分布,轴向速度存在轴向零速过渡区(WZVV);流量的增大增加了切向速度和轴向速度值,但对无量纲速度无影响。对测试数据的分析可知,导叶式液-液旋流器内切向速度准自由涡参数nFX400高耐磨旋流器入口流量与基本性能的关系研究
器直径越大,在同种条件下,对矿粒所产生的离心力越小,所以用于分选煤泥的旋流器其直径必然要比较小才能保证矿粒获得足够地离心力。因此,如果要改善细粒物料的分选效果可以通过减小旋流器的直径或适度加大入料的压头。收矿第环煤泥重介并不是一个新概念,在南非、澳大利亚等国已经成功应用多年,例如建于1957年的比利时Tertre选煤厂是个采用重介工艺分选粉煤的选煤厂,在其17年左右的生产期间内取得了令人满意
阀回到储罐内。旋流器溢流腔顶部为平面,刻有参考坐标。数码相机安装在溢流腔顶部,摄得的图象通过计算机,使用图象加工软件进行处理。若使大气排放式水力旋流器两端出口浸入水中(水封),则水力旋流器内空气柱逐渐消失,故一般认为水封式水力旋流器内空气柱被高速旋转的液柱所取代。但在试验中当压力持续提高时,空气柱又开始孕育,旋流中心出现气泡串。当压力降继续增加至一定值时,空气柱稳定形成,并随着压力降的增
计算式,具有结构比较合理和实用效果比较理想的特点。诚望读者在其具体运用过程中,进一步给予鉴定、修正和完善的同时,研究出更加直观、简便、准确、可靠的旋流器直径计算式。利用Fluent软件,将油相体积分数为2%、油滴粒径为40 m的混合介质作为研究对象,对主直径为28mm、小锥角为1.5 的不同大锥角的井下油水分离水力旋流器内部流场进行数值模拟,得到不同大锥角时切向速度、轴向速度、油相体积分数分布以及压力降
FX400高耐磨旋流器入口流量与基本性能的关系研究在流动态势上有何区别与联系,介质湍流对颗粒运动的影响如何体现,固体颗粒在旋流器内如何分布,如此等等的一系列问题自然是我们所关注的。本文将从颗粒与液相介质之间的相互作用入手,相继提出并讨论与颗粒运动密切相关的上述几个问题。固液两相间及颗粒间的相互作用在固液两相流中,固体颗粒与液体介质的相互作用方式随颗粒浓度的不同而不同。在低浓度下(即颗粒的体积浓度大约低于时),颗粒可在外力的作用
聚氨酯弹性体制作旋流器具有耐腐蚀、抗老化、质量轻等优点,有利于室外及野外作业。在石油钻探作业中,使用旋流器除砂与脱泥,对钻井泥浆净化。旋流器是一个带有圆柱部分的锥形容器。锥体上部内圆锥体部分叫液腔。圆锥体外侧有一进液管,以切线方向和液腔连通
沉降速度Ur也就很小,迁移到中央的油滴图4表示的是旋流器分离效率随入口流量的变化关系。从图4可得出与前面分析一致的结论,即当入口流量分别为4.33m3/h和3.47m3/h时,旋流器的分离效率较低。图中还表明,在本实验条件下,旋流器的分离效率随入口流量的增加而增加,当入口流量低于4.5m3/h时,分离效率随入口流量的降低而迅速降低,而当入口流量高于4.5m3/h时,分离效率随入口流量的增加而缓慢增加,入口流量在4.5~6.9m3/度的矿浆产品[1],为了实现这个目标,首先要保证磨矿分级设备也就是水力旋流器工作正常。每个水力旋流器都有一个正常工作压力范围,在此范围内,旋流器可以达到正常分级效果。当旋流器工作压力不稳定时,就有可能导致跑粗等现象。为保证旋流器工作压力稳定,需要稳定泵池底流渣浆泵的转速,尽量减少对渣浆泵进行调频。由于磨矿泵池容积是有限的,当泵池出现了进出料不平衡,将有可能导致泵池液位不稳。如果泵FX400高耐磨旋流器入口流量与基本性能的关系研究